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我省循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫問題

欄目:燃燒與運行 發(fā)布時間:2018-08-22

內(nèi)容摘要:本文結(jié)合我省實際,強調(diào)燃燒Ⅱ類無煙煤的循環(huán)流化床鍋爐開展爐內(nèi)脫硫的重要意義;闡述了以石灰石為脫硫劑的脫硫機理;通過計算論證了這種脫硫工藝對鍋爐熱效率的影響;并就脫硫劑的選用及其加入爐膛的位置提出看法。

關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐  脫硫  石灰石

 

前言

循環(huán)流化床鍋爐是八十年代初由德國、芬蘭等西歐國家首先開發(fā)研制成功的,其初衷是為了有效地控制燃煤而引起的有害氣體NOXSO2的排放量。他們通過爐內(nèi)添加石灰石等脫硫劑,并采用分段燃燒等技術(shù)措施實現(xiàn)了這一目標?,F(xiàn)在這一爐型已被世界各國公認為潔凈燃燒設(shè)備。循環(huán)流化床鍋爐在我國研制的出發(fā)點卻不是基于環(huán)境保護,而是因為該爐型具有對煤種的廣泛適應(yīng)性,可燃燒各種劣質(zhì)煤,包括我省揮發(fā)分小于5%很難著火的類無煙煤,其燃燼率也很高。我省目前正在運行及在建的30多臺循環(huán)流化床鍋爐均還沒有實施或考慮爐內(nèi)脫硫方案,這與當前國內(nèi)外強調(diào)的能源與環(huán)境要協(xié)調(diào)發(fā)展不一致。其原因主要是對循環(huán)流化床鍋爐本身的運行特性及操作還未掌握自如,人們還顧不上考慮爐內(nèi)脫硫工藝,此外也有的工廠認為我省無煙煤的含硫量較低,盡管環(huán)保部門執(zhí)行了嚴格的SO2排放收費制度,但這對于一臺75th的循環(huán)流化床鍋爐年均花費不到五萬元,若實施爐內(nèi)脫硫工藝,擔心費用可能更高,并且影響爐子的可靠運行,因此多數(shù)廠家至今仍按兵不動。但是,必須指出,自從國家環(huán)保局對SO2排放實施總量控制后,規(guī)定我省到2000SO2年排放總量必須低于30萬噸,而1998年的SO2排放總量就已達26萬噸,目前還有若干大型電廠及燃煤或燃重油的工業(yè)鍋爐在建,SO2排放勢頭將繼續(xù)強勁上升,因此人們應(yīng)當利用循環(huán)流化床鍋爐原本就具有廉價高效的脫硫優(yōu)勢,把爐內(nèi)脫硫問題提到議事日程上來,為降低我省SO2排放總量做出貢獻。

下面以一臺滿負荷運行的75th循環(huán)流化床鍋爐,計算其燃用本省類無煙煤時一年將要排放的SO2的重量。

一臺75th(39Mpa,450℃)的循環(huán)流化床鍋爐每小時的耗煤量約12噸/時(取鍋爐熱效率為90%,燃料發(fā)熱量為22410KJkg),則煤中含硫量約為(應(yīng)用基硫取075)

G=12 ×103×075=90千克/時

通常煤中的硫在爐內(nèi)絕大部分被氧化為SO2,只有極少量(052)被氧化為SO3,本計算不考慮后者,故其化學(xué)反應(yīng)式如下:

S+O2→SO2

由上式計算每小時可產(chǎn)生180千克的SO2,按一天24小時,一年300天計算,則一臺75th的循環(huán)流化床鍋爐SO2年排放量Ga為:

Ga=018 ×24×300=1296噸/年

我省20th75th的循環(huán)流化床鍋爐約30多臺(未考慮今后的增加量),若燃用本省類無煙煤(含硫量均在03—09),按上述方法可大略估算這批爐子的SO2年排放總量大約在25萬噸左右,這是一個很可觀的數(shù)字,若能對這批爐子實施爐內(nèi)脫硫工藝,必將對我省SO2排放總量的控制作出貢獻。

循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫機理:

循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫通常采用添加廉價的經(jīng)破碎的天然石灰石的辦法。天然石灰石是一種致密的不規(guī)則結(jié)構(gòu),主要成份是CaCO3,其顆粒中孔隙容積為00060025mm3Kg,比表面積為l—3×103m2Kg,這兩個指標都很小,但是石灰石經(jīng)過煅燒,顆粒中CO2析出,CaCO3顆粒就變成多孔的CaO顆粒,孔隙容積比原來約擴大15—30倍,比表面積也比原來提高約10倍。CaO顆粒中由于大量氣孔的存在,以及表面積的大大增加,一方面有利于貯集反應(yīng)產(chǎn)物,另一方面可以使反應(yīng)氣體穿透至顆粒內(nèi)部進行反應(yīng),因此大大加速了CaOSO2反應(yīng)生成CaSO4的機會,于是原煤中的硫分就被固化為硫酸鈣進入灰渣中,最后排出床層。因此,循環(huán)流化鍋爐爐內(nèi)添加石灰石脫硫主要經(jīng)歷石灰石煅燒分解和CaO的硫酸鹽化兩個過程,其反應(yīng)方程式可寫為:

CaCO3→CaO+CO2↑—183KJMolCaCO3

SO2CaO+1/2O2+CaSO4

從上述反應(yīng)式可知,石灰石的分解是一個吸熱反應(yīng),其分解溫度約為850—900℃,這正是國內(nèi)循環(huán)流化床鍋爐正常運行的溫度,而且硫酸鹽化過程是在富氧條件下進行,正在運行的循環(huán)流化床鍋爐爐膛就具備了這種條件。由此可見,循環(huán)流化床鍋爐為爐內(nèi)添加石灰石脫硫提供了極有利的外部條件。

從上述反應(yīng)式還可以看出,如果CaOSO2能完全反應(yīng)的話,那么鈣硫摩爾比(CaS)1就可以完全把SO2吸收并就變成固體產(chǎn)物CaSO4固定下來。然而實際卻非如此,有一部分的石灰石粉末或由其分解成的CaO粉末與SO2起作用就被煙氣帶出爐膛;還有一部分已分解的CaO顆粒在與SO2起反應(yīng)后,所生成的產(chǎn)物CaSO4堵塞住CaO顆粒上存在的細孔,阻礙了SO2進入到CaO顆粒內(nèi)部反應(yīng),使這些CaO顆粒還沒有100%地與SO2起作用就被排出爐膛,故CaS必大于l。一般CaS的值為2—25時,才能有85—90%的脫硫率.

關(guān)于實施爐內(nèi)脫硫的幾個問題:

3脫硫劑的選用:

一般的循環(huán)流化床鍋爐均選用廉價的石灰石(CaCO3),也有選用白云石(Ca CO3·Mg CO3)作為脫硫劑,但是白云石中分解的MgOSO2反應(yīng)速度很低,一般情況下可認為是惰性的,仍然是靠其中的CaOSO2起反應(yīng),故在同樣重量下,采用石灰石比白云石取得的脫硫效果更好。如果在某個地區(qū)剛好有廉價的石灰(CaO)下腳料,也可直接選用。

采用天然石灰石作脫硫劑還必須進行破碎,最終使石灰石的顆粒小于2mm,其中,較粗的顆粒(05—2mm)與原煤同時經(jīng)絞龍輸入,而<05mm的石灰石則用氣力輸送方式在密相區(qū)底部靠布風板處輸入,以盡量延長細顆粒在爐內(nèi)的停留時間。

3爐內(nèi)脫硫?qū)﹀仩t熱效率的影響:

脫硫劑石灰石在爐膛內(nèi)分解是一個吸熱過程,其反應(yīng)式為:

Ca CO3→CaOCO2—183KJMolCaCO3

即分解1Mol(0.1Kg)的石灰石需要從爐膛吸熱183KJ。

福建無煙煤含硫量較低,較具代表性的含硫量為075%,發(fā)熱量Q=22410KJKg,當CaS=2時可以計算出爐內(nèi)脫硫?qū)﹀仩t熱效率的影響。

CaS=2計算1Kg煤需要添加的石灰石的質(zhì)量。由于1Kg煤中含有075%的硫,即含有7532摩爾的硫,則鈣的摩爾數(shù)為2 ×7532摩爾。因此,可以計算出對1Kg煤因爐內(nèi)脫硫所損失的熱量:

CaCO3→CaO+CO2—183KJMolCaCO3

1Mol             183KJ

7516M01    183 ×7516=8578KJ

則因石灰在爐內(nèi)分解吸熱所引起的鍋爐熱效率的降低值為:

η= —857822410= —038

此外,石灰石在爐膛內(nèi)從常溫被加熱到分解溫度(850—900℃)還需要吸收一部分的物理熱,但是石灰石的比熱容隨著溫度的升高降低得很快,因此這部分物理熱引起的熱效率的降低很微小。同時,CaOSO2反應(yīng)的硫酸鹽化過程是一個放熱反應(yīng),其反應(yīng)方程式如下:

SO2+CaO+12O2→CaSO4=15141KJKgS

即將1Kg的硫固定為硫酸鈣會向爐膛放出15141KJ的熱量。

若取脫硫效率為90%,由反應(yīng)方程式可以計算出1Kg(其中含有75g的硫)因爐內(nèi)脫硫時硫酸鹽化所發(fā)出的熱量為75×90×15141=1022KJ,則因此而使鍋爐熱效率提高的數(shù)值為:

η’=102222410=046

則由上述計算的綜合結(jié)果可知,爐膛內(nèi)添加石灰石脫硫?qū)﹀仩t效率不僅沒有影響,甚至可能略有提高。當然,若采用石灰石下腳料作脫硫劑則不存在石灰石分解熱損失,硫酸鹽化的放熱過程反而有利于熱效率的提高。

3關(guān)于在返料系統(tǒng)中注入脫硫劑的方案:

我省現(xiàn)運行的循環(huán)流化床鍋爐,由于采用的福建無煙煤的灰熔點過低(1100℃),而為了充分燃盡,運行人員多選擇較高的爐膛出口溫度,有的甚至達950℃。因而存在著循環(huán)物料在高溫旋風筒或返料系統(tǒng)管道中結(jié)渣堵塞事故。這長期威脅著循環(huán)流化床鍋爐的安全可靠運行。若把脫硫劑中的相對粗的部分(>05mm的顆粒)從容易結(jié)焦的部位加入,因石灰石分解時要吸收熱量,再加上常溫石灰石被加熱還吸收的物理熱,則可大大降低管道中物料的溫度,從而改善返料系統(tǒng)結(jié)焦堵塞現(xiàn)象的產(chǎn)生,有利于循環(huán)流化床鍋爐的安全可靠運行。

結(jié)論:

4循環(huán)流化床鍋爐的爐內(nèi)運行工況及氣固兩相流動特點非常適合實現(xiàn)爐內(nèi)脫硫工藝,而且采用天然石灰石作為脫硫劑,經(jīng)濟實惠,脫硫效果好,將為我省的SO2排放總量控制作出貢獻,帶來良好的環(huán)境效益。

4由綜合計算的結(jié)果可知,循環(huán)流化床鍋爐采用爐內(nèi)添加石灰石的脫硫工藝對鍋爐熱效率沒有影響;如有廉價的下腳料石灰(CaO)可利用,則鍋爐熱效率還可略有提高。

4在考慮脫硫劑加入位置時,可分兩種情況:對于原煤的灰熔點較高,運行中不存在因超溫結(jié)渣而引起停爐事故,可以在爐內(nèi)密相區(qū)加入;對于原煤的灰熔點較低,常發(fā)生返料系統(tǒng)結(jié)焦堵塞事故,建議把較粗的脫硫劑(05—20mm)從返料系統(tǒng)管道內(nèi)加入。較細的脫硫劑(<05mm)仍從爐膛的密相區(qū)靠近布風板處輸入。

參考文獻:

1、岑可法等,循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計與運行,  中國電力出版社,1998

2、蔣昌盛,燃用福建無煙煤的循環(huán)流化床鍋爐之設(shè)計問題,  第一屆潔凈煤技術(shù)國際研討會論文集,煤炭工業(yè)出版社,1997 

 

文章作者:俞建洪    鄒崢(集美大學(xué) 362021